發(fā)布時(shí)間:2017-05-05
一、主傳動(dòng)及進(jìn)給傳動(dòng)設(shè)計(jì)
主電機(jī)采用變頻電機(jī),電機(jī)功率為5.5KW,合理采用傳動(dòng)比,盡量減少傳動(dòng)軸及滑移齒輪的數(shù)量,我們通過(guò)合理分配變速區(qū)域,來(lái)實(shí)現(xiàn)主電機(jī)低速大扭矩和高速恒功率切削,整個(gè)住傳動(dòng)系統(tǒng)照比原有普通型產(chǎn)品所需零件數(shù)量大量減少。該主傳動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)速主要分為低、中、高三個(gè)區(qū)域:1、0——63r/min為低速區(qū),主電機(jī)處于恒扭矩輸出狀態(tài)(降速比為23.13)。2、64——283r/min為中速區(qū),主電機(jī)出于恒扭矩輸出狀態(tài)(降速比為5.14)。3、284——1743r/min為高速區(qū),主電機(jī)處于恒功率輸出狀態(tài)(降速比為0.835)。
主傳動(dòng)軸由原有的6根減少為4根,傳動(dòng)齒輪減少5種。進(jìn)給傳動(dòng)系統(tǒng)同樣沿用主傳動(dòng)的設(shè)計(jì)思路,采用變頻電機(jī)作為動(dòng)力源,因考慮其使用范圍,整個(gè)傳動(dòng)鏈采用定比傳動(dòng)來(lái)獲得較大的扭矩。傳動(dòng)軸由原有5根減少為2根,傳動(dòng)齒輪由原有12種,減少為3種。通過(guò)以上設(shè)計(jì),使搖臂鉆床主軸箱部分加工難度大大降低,傳動(dòng)類零件大幅度減少。該機(jī)床試制完成后,我們采用與Z3063驗(yàn)收要求一致的切削參數(shù)進(jìn)行切削,該機(jī)床完全能夠滿足切削要求。
二、液壓變速系統(tǒng)設(shè)計(jì)
FRD6325液壓預(yù)選變速系統(tǒng)相對(duì)于傳統(tǒng)搖臂鉆床進(jìn)行了較大的改進(jìn),取消原有的操縱閥和預(yù)選閥,改用電磁換向閥進(jìn)行控制,使整個(gè)液壓變速系統(tǒng)大大簡(jiǎn)化。如圖1所示,原有Z3063液壓預(yù)選變速系統(tǒng)原理圖,該系統(tǒng)通過(guò)預(yù)選轉(zhuǎn)閥預(yù)選主軸的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,通過(guò)操縱閥手把的5個(gè)位置進(jìn)行主軸正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停車、空檔4個(gè)動(dòng)作的控制。圖2為FRD6325液壓原理圖,變速泵自帶溢流閥控制整個(gè)系統(tǒng)壓力,通過(guò)電磁換向閥來(lái)控制兩個(gè)變速軸變速檔位,主軸正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停車、空檔由控制面板上相關(guān)按鈕實(shí)現(xiàn)。因取消原有“緩速”機(jī)構(gòu),為避免滑移齒輪變速時(shí)出現(xiàn)打齒現(xiàn)象,我們通過(guò)程序控制,在主軸變速時(shí),主電機(jī)先進(jìn)行3-5秒的緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),保證變速齒輪順利嚙合。樣機(jī)試制完成后,我們通過(guò)實(shí)踐變速證明該程序能夠順利保證齒輪嚙合,變速過(guò)程中無(wú)打齒現(xiàn)象。通過(guò)以上改進(jìn),液壓預(yù)選系統(tǒng)零件減少80%以上,而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,利于故障排除及產(chǎn)品維修。
三、結(jié)語(yǔ)
變頻類搖臂鉆床的產(chǎn)品能夠?qū)Ξa(chǎn)品在機(jī)械結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大量的簡(jiǎn)化,縮短了產(chǎn)品的制造周期,利于產(chǎn)品的安裝調(diào)試及日常維護(hù),尤其適合小批量且無(wú)專用加工工裝類產(chǎn)品類型的加工制造。且樣機(jī)經(jīng)實(shí)際切削實(shí)驗(yàn),完全能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。